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碳化钨喷雾干燥塔
喷雾干燥机塔系统故障处理
喷雾干燥机塔系统, 用于可再分散乳胶粉的试验。系统自丹麦引进, 由麦尼鲁公司生产, 型号Production minor/12.5, 干燥塔由高速雾化器、吹风机、闪蒸干燥机、旋风分离器、加热箱、加料系统、填料推动器、引风系统、防爆门和控制柜组成、/p>
1.设备运行中突然冒烟、报?br/>冒烟、报警的原因是系统进风过滤器燃烧。现场立即断电、扑灭火源。检查发? 进风过滤器燃烧产生大量灰? 控制柜进风温度显示器显示正常; 电加热器损坏一练 接料桶中有大量块状物料、br/>系统长期处于粉尘环境? 大量粉尘粘附于进风过滤器滤芯( 纸质) , 导致进风速度远低于工艺设计要? 2m3/s) , 佾br/>加热箱内温度升高。当温度达到滤芯自燃温度, 造成滤芯自燃、br/>信号反馈线路安装于加热箱底部, 过热? 温度测试仪导线损? 温度反馈信号不能回传, 加热调节器断? 无法实现自动调节; 加热器不能及时断? 一组大功率加热器烧? 当操作人员断电后, 干燥塔内的一些雾化物料不能干? 发生凝结, 生成块状、br/>把加热器进风管引出生产车? 避免加热箱过滤器受到粉尘粘附堵塞, 以保证加热箱的进风速度、br/>改造加热箱温度测试仪的安装方式, 只把探头置于加热箱内, 信号反馈线路经绝热、阻燃保? 附设在加热箱外部、br/>把加热器温控器控制回? 串联在设备的主控制回路中。当加热器温度高于设定温度时, 系统能及时断? 从而避免事故发生、/p>
2.高速雾化器剧烈振动发出噪声 高速雾化器, 由高速电机、物料分配器、闪蒸干燥机、雾化轮组成, 电机型号VFS31.09- 24, 转?0000?0000r/min, 运行电流0.47A,德国制造。运行中, 高速雾化器剧烈振动, 发出“吱吱”声, 电机运行电流?.55A。解体后发现, 雾化轮、物料分配器均完? 电机后轴承座出现裂纹, 长约8mm, 后轴承内圈滚道有0.5mm 深的磨损痕迹, 且有烧蓝现象, 保持架破碎。同时发? 转子与定子之间有轻微摩擦痕迹。初步判? 是电机高速运转中润滑不良所致、br/>检测电机转子同轴度并做动平衡试? 符合技术要求。用氩弧焊补焊电机后轴承? 并进行校正加工。更换电机前后轴? 型号HSS7002、HSS7004、FAG) 。试车时, 转速在20000r/min? 又出现剧烈振动并发出“吱吱”声, 电机运行电流?.5A、br/>用思泰克CMS2977 维修系统现场检测。测点设置在电机前后轴承? 每点分别取径向水? H) 、径向垂? V) 和轴? A)三个方向, 结果见表1、br/>电机空载与加载运转时, 各点振动值没有明显变? 说明振动与雾化轮无关, 也与物料分配器无关、br/>电机各测点径向水平振动和轴向振动较大, 且后轴承座处的振动明显大于前轴承座。表明存在明显力偶不平衡特征, 这与轴承有很大关系、br/>由于电机后轴承座端面补焊后进行机加工, 加工后难以达到原轴承位置精度要求, 这对于分离型轴承来讲, 将造成游隙加大, 运行时导致剧烈振动、br/>雾化轮高速旋转时产生的离心力, 是电机转子的不平衡力。由于轴承存在径向游? 在非负载区的滚珠受力不平? 将出现异常声音和振动、br/>在电机后轴承座处加装一波纹弹簧( 厚度0.5mm、外?2mm、内?8mm) 。安装后, 弹簧有预紧压缩量1.5mm, 使轴承的轴向位移得到补偿。当电机转子受热变化? 轴承内圈随之移动, 消除轴承过量游隙、br/>处理? 电机运行至今, 各测点振动值均处于良好范围、/p>
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如何选购喷雾干燥设备: 喷雾干燥机应便于操作与维修,易于清洗,消 毒。不仅要防止外界异物及杂菌的流人还应具备在线清洗,在线灭 菌功能。 喷雾干燥机设备与物料的接触部位的材质应无 毒,耐腐蚀,不与物